Unterschiede

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projekte:esp8266_power [14.10.2016 04:56]
pfoetchen [s0-Schnittstelle mit dem ESP8266 auslesen]
projekte:esp8266_power [18.10.2016 15:00] (aktuell)
pfoetchen [Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten]
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 Das Auslesen nur über den Pullup des ESPs ist auf die lange Strecke (~3m Kabel) nicht ideal und führt manchmal zu Doppelpulsen <​del>​die bisher über die Software abgefangen werden. Diese sollte bald durch eine Schaltung mit einem Optokoppler verbessert werden.</​del>​. Das Einbauen eines Optokopplers hat für ein bisschen Verbesserung gesorgt aber auch dann kommen Doppelpulse noch vor. Es wäre möglich diese über Hardware auszufiltern aber da eh zwischen den Pulsen mindesten 300ms liegen (~11kW maximal wenn alle drei Phasen genutzt werden) wird weiterhin über Software gefiltert. Das Auslesen nur über den Pullup des ESPs ist auf die lange Strecke (~3m Kabel) nicht ideal und führt manchmal zu Doppelpulsen <​del>​die bisher über die Software abgefangen werden. Diese sollte bald durch eine Schaltung mit einem Optokoppler verbessert werden.</​del>​. Das Einbauen eines Optokopplers hat für ein bisschen Verbesserung gesorgt aber auch dann kommen Doppelpulse noch vor. Es wäre möglich diese über Hardware auszufiltern aber da eh zwischen den Pulsen mindesten 300ms liegen (~11kW maximal wenn alle drei Phasen genutzt werden) wird weiterhin über Software gefiltert.
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 +{{:​projekte:​stromlaufplan_optokoppler.png?​200|}}
  
 <​del>​Wie man im Dashboard erkennen kann startet das ESP-Modul recht häufig neu, nach unseren Erkenntnissen liegt das wohl an der darunterliegenden NodeMCU-Firmware. Eine Neuentwicklung direkt in C auf Basis des SDKs wäre ein möglicher Lösungsansatz.</​del>​ Die Instabilität lag hauptsächlich daran, dass der Reset-Pin floating war. Dieser wird nun auf 3.3V gezogen (und die Software vereinfacht und verbessert)und das Board läuft ohne Probleme durch. <​del>​Wie man im Dashboard erkennen kann startet das ESP-Modul recht häufig neu, nach unseren Erkenntnissen liegt das wohl an der darunterliegenden NodeMCU-Firmware. Eine Neuentwicklung direkt in C auf Basis des SDKs wäre ein möglicher Lösungsansatz.</​del>​ Die Instabilität lag hauptsächlich daran, dass der Reset-Pin floating war. Dieser wird nun auf 3.3V gezogen (und die Software vereinfacht und verbessert)und das Board läuft ohne Probleme durch.